天津鋼管集團公司技協發動職工抓住生產難點 攻克技術難題

中國職工科技報訊 天津鋼管集團公司職工技協發動職工圍繞企業生產經營中心,立足本崗,針對生產中的難點、關鍵問題,大力開展技術攻關、技術改進活動,公司職工技術創新成果取得豐碩成果,僅一年多在企業生產和經營管理中得到驗證的成果,就有2600多項,為企業創效益和節約成本9000多萬元。
2007年是鋼管公司實施“十一五”規劃,加快“三步走”戰略的關鍵時期,為發揮職工技協在企業生產經營中的作用,公司職工技協要求所屬各技協分會圍繞提高公司核心競爭力、科技開發、節約資源、降低成本等工作目標,從加強組織建設入手,不斷增強基層技協活力,開展職工技術創新和提高職工技術素質活動。在提高職工素質上,按照干什么就學什么,缺什么就補什么的原則,同時結合設備檢修,開展因地制宜、形式多樣的技術培訓、交流活動,各技協分會已確立攻關課題317項,為公司又好又快發展做出了新貢獻。
為提高公司在市場上的競爭力,適應市場上純凈鋼的需求,該公司煉鋼廠職工技協承擔了150噸電弧爐氧炭槍的技術改造任務。該廠150噸電弧爐氧炭槍系統存在著消耗能源高、冶煉時間長等弊病,已不能滿足增產、節能、降耗的生產需求。煉鋼廠技協成立的電爐氧炭槍攻關組針對原有氧炭槍存在的缺陷,增加了爐內氧槍數量;重新選擇爐內固定氧槍的角度,并使新系統具備了噴超音速氧和天然氣的兩種功能,提高了爐內廢鋼熔化速度,縮短了冶煉時間。同時在攻關中克服了每天燒壞一只噴槍的難題,使噴槍的使用壽命提高到一個月以上。電耗和電極消耗顯著降低,每年給企業創造500余萬元的經濟效益。該公司還原鐵廠職工技協,針對燒結工序存在的設計缺陷和設備工藝問題,對燒結工藝系統展開綜合改造攻關也取得了顯著成效,作業率由44.55%提高到96%,產能超過設計20%,達到國內同行業先進水平。他們通過對生產線上的膠輪、點火器等設備工藝的改造,膠輪使用壽命由6個月提高到18個月,年節約備件費60萬元;節約天然氣40萬立方米、無煙煤1050噸,每年為企業增收265.4萬元。
天津鋼管公司職工技協在公司開發研制新產品的過程中,急公司之所急,憂公司之所憂,組織“三結合”的攻關隊伍,攻克新產品開發中的難題。該公司管加工廠生產的TP140V鋼管,是用于油田底層復雜地質超深井的最高等級石油專用套管,但由于生產中鋼材強度與沖擊匹配問題,生產沖擊功極不穩定,合格率僅達40%。攻關組大膽采用新工藝,通過拉伸強度的精確控制試驗攻關,使合格率提高到100%,僅從成功攻關后生產的5000余噸鋼管計算,就為企業降低成本1000余萬元。(張貴生 劉小弟)
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