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鐵精礦“提鐵降硅”工藝技術(shù)探討

http://www.dcyhziu.cn  2007/5/30 源自:中華職工學(xué)習(xí)網(wǎng) 【字體: 字體顏色

1 前言

  隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的形成和加入WTO,鋼鐵業(yè)對鐵精礦的質(zhì)量要求不斷提高,特別是對硅含量的要求更加嚴(yán)格,一般要求sio2含量在4%以下。我國磁鐵精礦普遍存在著硅含量高的問題(平均6.3%左右),高硅鐵精礦制約了煉鐵經(jīng)濟(jì)效益的提高。加入WTO后,國產(chǎn)磁鐵精礦受到進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鐵精礦的沖擊,嚴(yán)重影響了我國鐵礦山的可持續(xù)發(fā)展,這種嚴(yán)重的態(tài)勢已經(jīng)引起各礦山企業(yè)的高度重視,我國鐵礦業(yè)已興起鐵精礦“提鐵降硅”的技術(shù)改造高潮。我們首鋼水廠選礦廠雖然鐵精礦品位達(dá)到了68%以上,但由于礦石性質(zhì)問題sio2含量仍達(dá)3.99%,隨已接近世界先進(jìn)水平,硅含量仍然偏高。為降低硅含量,必須從提高鐵精礦品位入手。“提鐵降硅”技術(shù)實際就是如何解決鐵精礦中貧連生體與單體礦物有效分離技術(shù)。在許多選礦廠,尤其是磁選廠,由于缺乏有效的技術(shù)、工藝和設(shè)備將精礦中的貧連生體分離出去,使精礦品位遲遲得不到提高。為此我們進(jìn)行了“提鐵降硅”工藝技術(shù)研究,提出了進(jìn)一步降低硅含量的技術(shù)途徑。
  
  2 工藝技術(shù)現(xiàn)狀
  
  2.1 概況
  
  首鋼水廠選礦廠1971年5月投產(chǎn),經(jīng)過多年的技術(shù)改造和擴(kuò)建挖潛,形成了設(shè)計年處理原礦1800萬噸的生產(chǎn)能力,現(xiàn)有19個磨選系列,選礦工藝流程為階段磨礦階段選別磁選流程,經(jīng)過細(xì)篩、磁滑輪干選工藝、磁團(tuán)聚新工藝等一系列改造,精礦質(zhì)量由投產(chǎn)時的63%左右逐步提高到79年以來的68.0%以上,精礦粉中SiO2含量由8.93%降到3.99%。
  
  2.2  原礦性質(zhì)
  
  首鋼水廠鐵礦石屬鞍山式貧磁鐵礦,鐵礦物以磁鐵礦為主,其次為假象赤鐵礦、褐鐵礦和黃鐵礦。磁鐵礦有四種類型:磁鐵石英巖、輝石磁鐵石英巖、磁鐵-輝石石英巖及赤鐵-磁鐵石英巖。脈石礦物以石英、角閃石為主,其次有方解石、綠泥石、黑云母,此外尚有極少量的磷灰石、尖晶石及碳酸鹽礦。礦石以條帶構(gòu)造為主,浸染狀構(gòu)造次之,礦石呈不均勻嵌布結(jié)構(gòu)。磁鐵礦結(jié)晶粒度0.5-0.062mm,硬度8-12,礦石密度3.1-3.2噸/立方米。
  
   2.3 現(xiàn)有工藝流程

  選礦工藝流程為多段破碎、階段磨礦階段選別和磁重連選的特點,其中破碎系統(tǒng)采用三段一閉路,磨選流程采用兩段磨礦、四段磁選、一段磁聚重選和細(xì)篩閉路自循環(huán)工藝,磨選流程圖如圖1。
  
  3  精礦品位影響因素
  
  3.1 最終鐵精礦分析
  為分析精礦品位影響因素,我們對選廠最終精礦進(jìn)行了篩析,結(jié)果如下。
  表1  最終精礦篩析結(jié)果    68.15%
網(wǎng)目 產(chǎn)率(%) 品位(%)
 部分 正累計 負(fù)累計 部分 正累計 負(fù)累計
+80 1.98 1.98 100.00 39.23 39.23 68.15
+100 1.98 3.96 98.02 54.87 47.05 68.73
+160 3.42 7.39 96.04 63.81 54.82 69.02
+200 13.89 21.28 92.61 66.46 62.42 69.21
+325 35.84 57.12 78.72 69.39 66.79 69.70
-325 42.88 100.00 42.88 69.95 68.15 69.95
合計 100.00  
  
  從對選廠最終精礦篩析結(jié)果看,最終精礦的粒級組成較寬,影響精礦品位進(jìn)一步提高的主要是+60~+100目部分,它們的精礦品位僅有39.23%~63.81%。如果剔除這部分粒級精礦,使精礦粒度達(dá)到-160目占100%,精礦品位可達(dá)69.21%,精礦品位可提高1.06%,鐵精礦中SiO2含量可相應(yīng)降低1.06%,達(dá)到2.93%;如果只剔除+80目粒級精礦,使精礦粒度達(dá)到-80目占100%,精礦品位也可達(dá)68.73%,精礦品位可提高0.48%,鐵精礦中SiO2含量可相應(yīng)降低0.48%,達(dá)到3.51%,使鐵精礦中SiO2含量達(dá)到世界先進(jìn)水平。因此說,精礦中含有部分超粗顆粒是影響精礦質(zhì)量進(jìn)一步提高的主要原因。
    
  3.2 選礦工藝流程分析
    
   3.2.1使用篩孔為長條形固定尼龍細(xì)篩是造成最終精礦粒度含有超粗粒子的主要原因
    
  目前水選廠選礦工藝流程為階段磨礦階段選別磁重連選細(xì)篩自循環(huán)流程,檢查篩下為主廠合格精礦,但由于檢查篩為0.15mm的長條篩,篩孔長為42mm,而其為概率篩,超粗粒子經(jīng)切割后進(jìn)入篩下成為精礦,使精礦品位受到影響。主廠精礦(即檢查篩下產(chǎn)品)篩析結(jié)果如下。

  
  表2  主廠精礦(檢查篩析下)的篩分分析 品位64.73%
網(wǎng)目 產(chǎn)率(%) 品位(%)
 部分 正累計 負(fù)累計 部分 正累計 負(fù)累計
+60 1.58  1.58  100.00  12.29  12.29 64.73
+80 1.78  3.35  98.42  16.82  14.69 65.57
+100 2.37  5.72  96.65  25.20  19.04 66.47
+160 3.55  9.27  94.28  48.24  30.22 67.51
+200 11.48  20.75  90.73  64.51  49.19 68.26
+325 30.34  51.08  79.25  68.97  60.94 68.80
-325 48.92  100.00  48.92  68.7 64.73 68.70
合計 100.00        
    
  從上表可以看出,主廠精礦品位影響主要也是+60目~+100目這部分粒級精礦,它們的品位在12.29~25.2%,它們經(jīng)三次磁選后品位提高幅度不大,而影響最終精礦品位。同時從表2和表1 看出主廠精礦粒級組成與選廠最終精礦粒級組成基本一致,說明磁選不能將影響品位的粗粒低品位礦物甩掉而彌補(bǔ)篩分存在的問題。因此,影響精礦品位進(jìn)一步提高的主要原因是固定尼龍細(xì)篩自身結(jié)構(gòu)所至,。
    
  3.2.2  細(xì)篩分級效率低造成循環(huán)量大,影響選別效果
    
  由于使用的尼龍細(xì)篩為固定篩,靠精礦離子切割分級,使未接觸細(xì)篩的粒子不能得到切割進(jìn)入篩下,且篩孔易堵塞,且開孔率低僅有7%,導(dǎo)致細(xì)篩分級效率低、二次循環(huán)負(fù)荷大,從而造成選別工序負(fù)荷大選別效果差,二次磨礦濃度低磨礦效率低,而進(jìn)一步影響精礦品位。下面是固定尼龍細(xì)篩考察結(jié)果。
  
  表3  固定尼龍細(xì)篩分級效率考察結(jié)果   (-200目含量)
項目 篩給 篩上 篩下 篩下產(chǎn)率 量效率 質(zhì)效率
粒度 42.28 38.31 77.91 10.03 18.46 14.51
    
  從上表可以看出,固定尼龍細(xì)篩分級效率很低,僅有14.51%,篩下產(chǎn)率僅有10.03%,檢查篩上-200目的粒級含量達(dá)到38.31%,僅比給礦低了3.97%,導(dǎo)致合格粒級在流程中循環(huán),使二次磁選作業(yè)超負(fù)荷,影響了二次磁選的選別效果。經(jīng)考察,二次循環(huán)負(fù)荷達(dá)到250~350%,二次磁選作業(yè)選別提高幅度僅有2%左右,最終影響了精礦質(zhì)量的提高。
    
  3.2.3 二次磨礦濃度偏小影響磨礦效率
    
  由于循環(huán)量大,0.15mm檢查篩篩分效率低,篩上量大,濃度低,導(dǎo)致二次磨礦濃度低,使礦漿在二次磨機(jī)中停留時間過短,影響了磨礦效果,致使二磨排礦粒度粗,從而形成一種惡性循環(huán),大量礦漿靠泵反復(fù)輸送,無功空耗高,限制了臺時能力提高,同時崗位操作調(diào)整困難,跑冒現(xiàn)象嚴(yán)重,也影響了文明生產(chǎn)。經(jīng)考察,二次磨礦濃度在65%左右,二次磨礦-200目粒級含量提高幅度在3~4%,嚴(yán)重影響了下步作業(yè)選別效果的提高。
    
  4 “提鐵降硅”的工藝技術(shù)研究  針對選礦工藝流程存在的問題,我們結(jié)合國內(nèi)外選礦技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,組織進(jìn)行了“提鐵降硅”工藝技術(shù)研究,并進(jìn)行了一系列新工藝新技術(shù)的應(yīng)用研究與探索,取得了成功。并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了工藝流程的優(yōu)化試驗,達(dá)到了預(yù)期目的。
    
  4.1  方孔金屬篩網(wǎng)振動細(xì)篩的應(yīng)用試驗
    
   針對固定尼龍細(xì)篩開孔率低、分級效率低,篩下超粗粒子影響精礦質(zhì)量的問題,并根據(jù)目前國內(nèi)金屬網(wǎng)振動篩的應(yīng)用情況和其開孔率高,達(dá)到36%,以及分級效率高的特點,我們組織了振動細(xì)篩的應(yīng)用試驗,試驗用振動篩篩孔為0.14×0.26mm,考察結(jié)果如下。
    
   4.1.1 振動篩篩分效率考察情況
  
  表4 振動篩分級效率考察結(jié)果   (-200目含量)%
項目 篩給 篩上 篩下 篩下產(chǎn)率 量效率 質(zhì)效率
粒度 63.63 51.25 81.81 60.1 70.66 34.64
    
  從上表可以看出,振動篩分級效率有了明顯的提高,它的分級效率平均達(dá)到42.07%,比尼龍固定細(xì)篩提高了一倍以上,有利于降低流程循環(huán)負(fù)荷和改善流程作業(yè)狀況。本次考察振動篩的給礦濃度偏大,達(dá)到60%左右,影響了分級效率的進(jìn)一步提高,而固定細(xì)篩的給礦濃度僅有50%左右。因此,若將給礦濃度進(jìn)行適當(dāng)控制,振動篩的分級效率會得到進(jìn)一步改善。
    
  4.1.2振動篩與固定篩篩下產(chǎn)品對比分析
    
  為考察振動篩的特點及應(yīng)用可行性,我們對其與固定篩進(jìn)行了對比考察,篩下產(chǎn)品篩析結(jié)果如下。
  
  表5  金屬篩網(wǎng)振動篩與尼龍固定篩篩下產(chǎn)物篩析結(jié)果對比
網(wǎng)目 金屬網(wǎng)振動篩 固定尼龍細(xì)篩
 產(chǎn)率 品位 累計品位 產(chǎn)率 品位 累計品位
+60 0  0  0  1.00  12.78  12.78
+80 0  0  0  2.00  16.06  14.97
+100 0.40  21.64  21.64 3.00  21.36  18.16
+160 0.20  46.70  29.99 1.80  42.59  23.80
+200 16.91  64.02  62.85 16.50  54.94  44.94
+325 27.89  66.67  65.20 31.90  64.65  56.13
-325 54.60  65.34 65.28 43.80  66.18 60.53
合計 100.00      100.00  
    
  從對篩下產(chǎn)品篩分分析結(jié)果看,振動篩篩下產(chǎn)品的粒級組成遠(yuǎn)遠(yuǎn)好與固定尼龍細(xì)篩,不僅綜合品位高,而且粒級組成控制的好,超粗粒級得到有效控制。振動篩篩下產(chǎn)品粒級組成有了明顯的改善,產(chǎn)品中將+80目粒級礦粒完全剔除,+100目粒級含量也僅有0.4%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于尼龍固定細(xì)篩的3.00%。正是振動篩篩下產(chǎn)物中將高硅含量的+100目以上粒級的控制,使主廠精礦品位得到提高,達(dá)到了65.28%,比尼龍固定細(xì)篩高了4.75%。這樣,為進(jìn)一步提高精礦品位,降低硅含量奠定了基礎(chǔ)。
    
   4.1.2  金屬篩網(wǎng)振動篩下產(chǎn)品再選精礦分析
  
  表6金屬網(wǎng)振動篩篩下產(chǎn)品再選精礦篩析  品位 68.57%
網(wǎng)目 產(chǎn)率(%) 品位(%)
 部分 正累計 負(fù)累計 部分 正累計 負(fù)累計
+100 0.50  0.50  100.00  29.32  29.32 68.57
+160 1.40  1.90  99.50  51.87  45.94 68.77
+200 15.95  17.85  98.10  65.90  63.77 69.01
+325 28.89  46.75  82.15  69.25  67.16 69.61
-325 53.25  100.00  53.25  69.81 68.57 69.81
合計 100.00       

  從上表可以看出,振動篩篩下產(chǎn)品經(jīng)再選后精礦品位可達(dá)68.57%,提高幅度達(dá)到3.29%,這是固定尼龍細(xì)篩不可比擬的。主要是精礦中消除了+80目以上低品位粗粒級,而且-80~+100目粒級產(chǎn)品含量僅有0.5%,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于尼龍固定細(xì)篩,從而保證了精礦品位得到提高。
    
   4.2  電磁聚機(jī)的應(yīng)用試驗
    
  電磁聚機(jī)是在永磁聚機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的,它的特點是使磁聚機(jī)內(nèi)磁場強(qiáng)度達(dá)到可變,使磁聚機(jī)的團(tuán)聚-分散-團(tuán)聚-分散的選別原理得到充分發(fā)揮,并能實現(xiàn)自動控制,進(jìn)一步提高了選別精度,有利于進(jìn)一步提高精礦品位,同時為流程優(yōu)化創(chuàng)造條件。為此進(jìn)行了電磁聚機(jī)應(yīng)用試驗。
    
   4.2.1電磁聚機(jī)選別效果考察
  
  表7 電磁聚機(jī)選別效果考察結(jié)果
 濃度% 粒度% 品位%
給  礦 50.27 73.50 61.73
溢  流 3.21 57.86 25.87
精  礦 52.89 76.34 66.11
提高幅度  2.84 4.38
    
  從上表可以看出,電磁聚機(jī)的品位提高幅度達(dá)到了4.38%,比磁聚機(jī)的2.0%高了2.38%,溢流品位為25.87%,在控制的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),說明工作平穩(wěn)。特別是溢流粒度平均-200目57.86%,比磁聚機(jī)的-200目75%以上粗了近20%,使選別粒度放粗,保證了粗粒連生體被剔除,使精礦粒度提高;而精礦粒度比給礦粒度細(xì)2.84%,說明溢流中細(xì)粒單體含量大幅度減少,說明團(tuán)聚有效防止了“跑黑”,避免細(xì)粒單體進(jìn)入溢流影響精礦品位。
    
  4.2.2 電磁聚機(jī)與永磁聚機(jī)選別效果對比
    
  為考察電磁聚機(jī)的應(yīng)用前景,組織了在同等給礦條件下的電磁與永磁聚機(jī)選別效果對比考察,結(jié)果如下。
  
  表8   電磁與永磁聚機(jī)選別效果考察結(jié)果
項目 電磁聚機(jī) 永磁聚機(jī)
 粒度% 品位% 粒度% 品位%
給  礦 75.69 60.53 75.69 60.53
溢  流 63.99 46.89 77.39 52.25
精  礦 81.85 65.20 74.02 63.00
提高幅度 6.16 4.67 -1.67 2.47
    
  從上表可以看出,電磁聚機(jī)的精礦和溢流的品位、粒度均優(yōu)于永磁聚機(jī),特別是精礦品位提高幅度比永磁聚機(jī)高2.20%、溢流粒度-200目含量比永磁聚機(jī)粗了13.4%、精礦粒度-200目含量比永磁聚機(jī)高了7.83%,這充分說明了電磁聚機(jī)比永磁聚機(jī)選別粒度粗、選別精度高,它的應(yīng)用有利于提高精礦品位。電磁聚機(jī)取代永磁聚機(jī)是完全可行的,它不僅可以提高精礦品位,而且有利于放粗工序控制粒度,為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率創(chuàng)造條件。
 
  
  4.3 提高二次磨礦濃度
    
   二次磨礦效率低原因之一是二次磨礦濃度低,提高二次磨礦濃度減少通過二次磨機(jī)的體積,延長礦漿在磨機(jī)內(nèi)的停留時間,提高磨礦效率。為此,對影響二次磨礦濃度因素進(jìn)行了考察,主要是檢查篩作業(yè),篩上濃度在62%左右。根據(jù)對此作業(yè)考察,采用磁選濃縮辦法對其進(jìn)行再選濃縮。
經(jīng)試驗,對檢查篩下再選后,可將二次磨礦濃度提高到70%以上。這樣可提高磨礦效率,為提鐵降硅創(chuàng)造條件。
    
   5  工藝流程改革探討
  通過對工藝流程的考察分析和新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用試驗。要進(jìn)一步提高精礦質(zhì)量,降低精礦中硅含量,必須對工藝流程進(jìn)行改革。采用振動細(xì)篩代替尼龍固定細(xì)篩,達(dá)到嚴(yán)格控制最終精礦的粒度組成,剔除精礦中影響質(zhì)量指標(biāo)的超粗粒子,同時提高篩分效率,降低流程循環(huán)負(fù)荷,改善選別工序的選別狀況;同時將其移到檢查篩后,減少一段輸送泵,降低耗水量;采用磁選機(jī)對檢查篩上進(jìn)行濃縮磁選,提高磨礦效率。通過對工藝流程的改革,提高最終精礦品位,達(dá)到“提鐵降硅”和高效低耗的目的。其改革工藝流程圖見圖2。

   6  結(jié)語
    
  首鋼水廠選礦廠通過對鐵精礦和工藝流程考察分析,找出了影響精礦品位的工藝技術(shù)因素,并針對存在問題進(jìn)行了新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用試驗,取得了成功,提出了“提鐵降硅”的工藝流程優(yōu)化的方案。金屬網(wǎng)振動篩不僅開孔率高、篩分效率高、降低流程循環(huán)負(fù)荷,而且可有效控制精礦的粒度組成,嚴(yán)格控制超粗粒子進(jìn)入精礦中,是尼龍固定細(xì)篩的更新?lián)Q代產(chǎn)品,它的應(yīng)用是提高精礦品位降低硅含量的可靠手段;電磁聚機(jī)具有選別精度高、可有效放粗選別粒度,有效改善流程中作業(yè)效果,便于實現(xiàn)自動控制,可提高精礦品位。同時說明了選礦廠進(jìn)一步提高精礦品位、降低硅含量必須從工藝流程改革入手,金屬網(wǎng)振動篩和電磁聚機(jī)在磁選廠具有推廣價值。

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